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注重資源利用的污泥處理處置工程實踐
發(fā)布日期:2014/4/17 10:14:51



國家污泥處理處置產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟專家委員會
全國污泥處理處置促進會專家委員會

 

  1 襄陽污泥處理工程基本情況


  襄陽市污泥處理廠位于湖北省襄陽市魚梁洲,緊鄰設計規(guī)模為30萬m3/d的魚梁洲污水處理廠,于2011年建成投運,設計規(guī)模為300 t/d(以含固率20%計)該污泥處理廠項目由某公司采用特許經營模式投資建設和運行管理,占地30畝(1畝≈667m2),工程直接投資1.2億元。


  這是我國目前第一座采用高溫熱水解預處理和厭氧消化工藝技術,并投入商業(yè)化運行的污泥處理廠。按處理每萬m3污水產含固率20%的污泥量6~7 t計,該處理規(guī)模可以滿足1座40萬~50萬m3/d污水處理廠的污泥處理之需,圖1為該污泥處理廠平面布置圖。

 

 

 



圖1      襄陽魚梁洲污泥處理廠平面布置

 

 

  魚梁洲污水處理廠污泥產量為150~200 t/d(以含固率20%計),在該污泥處理廠建成之前,由于污泥未能得到處理,導致近15萬t的污泥(以含固率20%計)堆積在廠內,所以該污泥處理廠除了要處理污水處理廠每日脫水的新鮮污泥外,在近期還要承擔原有堆積污泥的處理任務。目前每天約處理堆積污泥100 t(以含固率20%計)。新鮮脫水污泥與原有堆積污泥的有機質含量分別為40%~60%(受季節(jié)影響)和35%~45%。


  2 襄陽污泥處理工藝技術


  2.1高溫熱水解工作原理


  污泥高溫熱水解預處理技術是21世紀初開始在歐洲用于工程實踐的,目前全球范圍已有50多個項目使用了這項技術,每年處理污泥974 000 t(以污泥干基計),相當于每天處理含固率20%的脫水污泥13 340 t。


  高溫熱水解預處理的目的是:利用高溫和高壓迫使污泥結構和性狀發(fā)生變化,并有效提高污泥衛(wèi)生化水平。這一預處理過程能夠促使后續(xù)厭氧消化過程加速,提高厭氧消化效率、穩(wěn)定化水平和脫水性能;能夠促使污泥中轉化為生物質能源(沼氣)的有機物質比例得到改善,提高沼氣產量。借助于污泥粘滯性的改善,可以提高消化池進泥含固率,在傳統(tǒng)消化設備不改變的條件下,實現(xiàn)原有消化設施處理能力的翻番。國外目前許多案例,就是依靠增加高溫熱水解預處理設施,實現(xiàn)了原有消化設施擴容目的。


  熱水解處理設施一般主要包括預熱罐、熱水解罐和閃蒸泄壓罐,工藝過程包括以下階段:


  (1) 為提高熱能利用效率,污水處理廠脫水污泥(含固率15%~20%)首先進入混合預熱罐,與從閃蒸泄壓罐回收的蒸汽混合,將污泥預加熱至100 ℃左右。


  (2) 預熱后的污泥進入高溫熱水解罐進行熱水解反應,反應壓力和反應溫度分別為0.6~0.7 MPa和150~170 ℃,熱水解反應時間30 min。


  (3) 熱水解后的污泥被急速送到閃蒸泄壓罐,由于壓力的釋放,在壓力差的作用下,使污泥結構發(fā)生變化。


  (4) 污泥經熱水解和在閃蒸泄壓罐內釋放壓力后,污泥溫度為100~105 ℃,再經熱交換器進行冷卻,換熱后污泥溫度在40~50 ℃,以滿足后續(xù)厭氧消化的要求。整個熱水解過程一般需要3~4 h,因與蒸汽的混合,高溫熱水解后污泥的含固率降至10%~12%。


  2.2污泥處理工藝


  襄陽污泥處理工藝由高溫熱水解車間、厭氧消化池、脫水車間、污泥干化車間、沼氣儲存罐和沼氣提純處理等設施組成,工藝流程詳見圖2。

 

 

 



圖2     污泥處理廠工藝流程

 

 

  來自污水處理廠的新鮮脫水污泥和原有堆積污泥(含固率20%左右),送入高溫熱水解車間。該車間的高溫熱水解系統(tǒng),由預熱罐、高溫熱水解罐和閃蒸泄壓罐組成。其中4個熱水解球罐采用序批式方法工作,反應熱媒采用壓力0.7 MPa,溫度 170 ℃的蒸汽。熱水解后的污泥,進入閃蒸罐,溫度降至100~105 ℃(所收集的熱能用于污泥預熱罐),高溫熱水解車間內景詳見圖3。

 

 

 



圖3    高溫熱水解車間內景

 

 

  經高溫熱水解處理后污泥含固率降至11%左右。該污泥經換熱冷卻至40~50 ℃后,進入2座單池容積為6 000 m3的柱形消化池,停留時間15~18 d,厭氧消化的有機物降解率為55%~65%。高于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)有機物降解率大于40%的要求。


  厭氧消化后的污泥,經離心脫水機脫水至含固率30%左右,因脫水性能得到改善,故不需再投加化學藥劑進行調理。


  脫水后污泥進入干化車間,干化車間為陽光棚結構,利用閃蒸泄壓后污泥冷卻得到的熱水,通過污泥層下的熱水盤管加熱污泥,同時借助陽光熱能的作用,將脫水污泥干化至含固率60%左右,干化車間詳見圖4。

 

 

 



圖4     干化車間內景

 

 

  2.3污泥處理后產物的利用情況


  2.3.1生物質能源(沼氣)


  能夠在污泥處理的過程中得到生物質能源——沼氣,是厭氧消化處理工藝與其他所有污泥處理工藝最大的不同。但是經高溫熱水解后,沼氣量不僅能夠確保自用,而且還有向社會提供能源供應的余量,所以它是綠色處理技術。現(xiàn)襄陽污泥處理工程每天產生沼氣8 000~10 000 m3,其中約70%用于自身污泥處理加熱系統(tǒng),其余2 000~3 000 m3 的沼氣進行提純處理,提純后為1 000~2 000 m3。提純的目的是去除沼氣中的CO2與H2S等雜質,將CH4的含量由原沼氣的60%~65%提高到99.9%,達到國家壓縮車用天然氣標準,供社會車輛使用,售價4.5元/ m3,每標立方米車用沼氣的動力效率與每升93號汽油的動力效率是相同的。


  2.3.2生物質炭土


  經過高溫熱水解、厭氧消化、脫水和熱干化一系列處理后,其污泥處理產物與原污泥相比,無論是數(shù)量、外觀上,還是性狀、成分組成上都發(fā)生了根本性的變化。首先,由于有機物的分解和水分的減少,產物重量(干化后)僅為原污泥的1/4左右;其次,消滅了病原菌,實現(xiàn)了衛(wèi)生化;再之,由于有機物分解率和沼氣產量提高,使產物的穩(wěn)定化水平得到提高,產物不再發(fā)臭。


  傳統(tǒng)厭氧消化后產物,由于有機酸含量較高和衛(wèi)生化水平不高,其產物在用于苗木栽培和其他土地利用時,還需要適當處理,如有文獻提出,應在厭氧消化后再接好氧發(fā)酵處理[1],以進一步降解有機酸、殺滅病原菌。高溫熱水解厭氧消化,在英國被稱為高級厭氧消化(advanced anaerobic digestion);并規(guī)定,只有經過高級厭氧消化處理后的污泥產物才能夠直接用于土地,詳見表1。


  表1    英國對污泥處理方法和土地利用的規(guī)定

 

 

 


 

 

  污泥經過上述過程的處理后,不應該再稱之為污泥。筆者認為這種產物,稱為“生物質炭土”更貼切。襄陽通過將“生物質炭土”以“可移動式”苗木栽培和苗木移栽的方式,將這種“生物質炭土”在環(huán)境中進行消納,解決了產物的處置問題,這是襄陽污泥處理工程的最大亮點之一,“可移動式”苗木栽培情況見圖5。污泥處置是處理產物在環(huán)境中消納方式[2],把污泥處置改為處理后的產物處置,將更加有利于對污泥處理處置的正確理解。#p#副標題#e#

 

 

 



圖5   “可移動式”苗木種植情況

 

 

  3 襄陽污泥處理處置工程特點總結


  襄陽污泥處理處置工程注重與當?shù)匚勰鄬嵡橄嘟Y合,注重能源的有效利用,注重不斷優(yōu)化生產過程,注重生物質產物的利用方式創(chuàng)新。主要特點可概括總結為:


  (1)球形高溫熱水解罐減輕了砂子對設備的磨損。襄陽采用的高溫熱水解罐為可轉式球形罐,因球罐自身的緩慢轉動,實現(xiàn)了污泥與蒸汽的混合和攪拌,這種結構較國外的立式罐,較好地解決了污泥中砂子對設備的磨損,適合于我國污泥中含砂量高的現(xiàn)實情況。


  (2)陽光棚干化提高了熱利用效能。為了便于厭氧消化處理后產物“生物質炭土”的利用,襄陽工程利用閃蒸泄壓罐出泥冷卻釋放出的熱量以“地暖”的形式干化“生物質炭土”,充分利用了系統(tǒng)的熱能,并借助陽光的作用使“生物質炭土”進一步減量,布設在陽光棚壁下部的風機向“上物質炭土”表層吹、吸風,又直接加速了熱量和水分的交換;這種干化方式也有效解決了砂子對機械干化設備的磨損問題,降低了投資和運行成本。


  (3)消化液的高pH降低了沼氣中硫化氫含量。國外和襄陽工程的實踐都證明,經高溫熱水解后,消化液中的NH4+濃度高于傳統(tǒng)厭氧消化,使得消化液為弱堿性,為消化液提供了較強的緩沖能力,為甲烷菌生長提供良好的條件。H+濃度低了,也就降低了形成硫化氫的可能性,使得沼氣中硫化氫含量較低。襄陽工程沼氣的硫化氫含量為50~100 mg/L(消化池出泥pH平均為7.8),而無高溫熱水解的上海市白龍港污水處理廠沼氣的硫化氫含量為350~800 mg/L(消化池出泥pH平均為7.34);pH=7.3意味著比pH=7.8的溶液H+的摩爾濃度高3倍以上。由于硫化氫是沼氣利用的一個很大障礙,所以硫化氫含量越低,沼氣脫硫措施就越簡單。同時由于氫離子濃度的降低,又促使S2-與重金屬離子結合為難溶的硫化物,這些硫化物的溶度積常數(shù)僅為硫酸鹽溶度積的百億分之一或以下,對比情況詳見表2。


  表2   幾種常見重金屬化合物的溶度積常數(shù)

 

 

 

 

  (4)“可移動式”苗木栽培術解決了產物出路。襄陽污泥處理廠采用的“可移動式”苗木栽培技術具有三大特點,一是“菠蘿皮”狀塑料殼容器具有透氣性好、可拆卸、可拼接、可重復使用、可控制輔根的生長等性能,也為苗木生長提供了良好的條件,苗木根系生長情況詳見圖6,栽培中采用水和營養(yǎng)液(利用離心機脫水的沼液)的滴灌技術,節(jié)水效果明顯,詳見圖7;二是由于移栽時,不需要采挖,且?guī)?ldquo;皮”運輸,所以就會不傷及根系,保證了苗木移栽的高成活率;三是襄陽污泥工程就是通過這種“賣樹帶炭土”的創(chuàng)新方式,成功解決了“生物質炭土”的資源化利用問題。幾年來由襄陽污泥處理工程提供的苗木已達6萬多棵,美化了襄陽市。不但解決了“生物質炭土”的出路,而且經濟效益十分可觀。可謂:不挖山川一棵樹,不損環(huán)境一方寸,苗木移植帶炭土,園林走出生態(tài)路,借用一塊沙荒地,建成一片綠世界。

 

 

 



圖6   苗木根系生長情況

 

 



圖7   “菠蘿皮”狀容器照片

 

 

  國家林業(yè)局近日下發(fā)了《關于切實加強和嚴格規(guī)范樹木采挖移植管理的通知》(林資發(fā)〔2013〕157號),文件倡導以苗木綠化為主,以大苗木栽植代替大樹移植;文件確定采挖樹木,必須辦理采伐許可證,胸徑5 cm以上的樹木必須納入采伐限額管理。隨著國家對山林采挖的嚴格管控,襄陽污泥處理工程這種苗木栽培和苗木移栽的優(yōu)勢將更加凸顯。城鎮(zhèn)污水處理廠污泥經高溫熱水解厭氧消化,或者好氧發(fā)酵處理后的“生物質炭土”進行苗木栽培,為我國城鎮(zhèn)綠化提供了可靠的苗木來源的同時,解決了污泥處理產物的出路,一舉雙贏。


  (5)實現(xiàn)了餐廚垃圾的同步處理。餐廚垃圾處理也是我國面臨的緊迫任務和難題,襄陽污泥處理工程嘗試將收集的餐廚垃圾直接送入?yún)捬跸嘏c污泥同步厭氧消化處理,目前日處理餐廚垃圾量約為15 t左右。餐廚垃圾的加入有效提高了消化物的有機質含量,有助于沼氣產量的提高。隨著堆積污泥量的減少,直至消除,將為該工程承接襄陽市的餐廚垃圾提供了設施能力上的保證。為了確保餐廚垃圾不含有影響消化池運行的雜物,在餐館源頭安裝了自主開發(fā)的收集器(見圖8),可有效避免雜物的混入,為后續(xù)的處理和設施的安全運行提供了保障,圖9為將餐廚垃圾直接接入消化池的照片。

 

 



圖8  餐廚垃圾源頭收集器



圖9  餐廚垃圾接入消化池

 

  4 襄陽工程經驗總結


  整個襄陽污泥處理工程體現(xiàn)了:污泥全處理,過程全綠色,能源全平衡,資源全利用,利用有得益,成本可接受。驗證了高溫熱水解厭氧消化對傳統(tǒng)厭氧消化技術的提升作用;驗證了污泥處理必須滿足產物處置要求的原則,也就是說,只有把處理產物的出路解決好了,處理才能夠按照產物的出路要求進行,處理才是有效的;驗證了“污染治理,重在資源利用,贏在資源利用”的實效。贏在資源利用就“綁架”了污染的治理,讓污染治理從被動進行,轉為主動進行。襄陽污泥處理工程為我國污泥處理處置探索出了一條新路,這一工程案例在2013年7月聯(lián)合國華沙氣候大會上,也向全世界做了分享。


  襄陽污泥處理工程為我國污泥處理處置提供的經驗可以概括為:


  (1)提升了厭氧消化技術水平。高溫熱水解厭氧消化與傳統(tǒng)的厭氧消化(包括未經熱水解處理的高濃度厭氧消化)相比,從如下五個方面提升了厭氧消化技術:一是由于污泥經過高溫熱水解改性,使高濃度污泥的粘滯性和流動性得以改善,可在不增加傳統(tǒng)消化攪拌能量的前提下,實現(xiàn)污泥的高濃度厭氧消化,加之消化溫度的提高,消化時間縮短,使得消化池容積負荷得到成倍增加,消化效率大幅度提高,也讓已有厭氧消化設施的老廠在不擴建消化池的前提下,實現(xiàn)處理能力和處理產物品質的雙提高;二是由于沼氣中H2S含量的降低,使得沼氣脫硫措施大為簡化,與此同時,沼氣產量也得到提高,不但能夠實現(xiàn)自足,而且還可實現(xiàn)沼氣的社會化利用,讓污泥處理廠成為能源制造廠;三是由于氫離子濃度的顯著降低,促使重金屬離子形成更加難溶的重金屬硫化物,降低了離子態(tài)重金屬的毒性;四是由于污泥經過高溫、高壓的“蒸煮”,加之經過熱干化處理,原污泥中的病原菌被有效殺滅,產物的衛(wèi)生化水平得到保證;五是由于高溫熱水解后,用于厭氧消化分解的有機成分比例升高,在沼氣產量得以提高的同時,處理后產物的穩(wěn)定化程度也得到充分提高,使處理產物不再發(fā)臭。德國DIN 4045對穩(wěn)定化處理的定義是:“穩(wěn)定化處理是指減少氣味物質和有機物含量的處理,與此同時改善脫水性能,減少病原菌的污泥處理過程。”簡而言之,穩(wěn)定化的實質是:污泥經過處理后,使其中的微生物不再具備發(fā)生作用的條件。襄陽污泥處理工程中的陽光干化棚,并沒有設置除臭設施,也從另一個側面說明了處理后產物的穩(wěn)定性。


  國外高溫熱水解厭氧消化工程和我國襄陽工程的實踐說明,這種高溫熱水解加厭氧消化技術將成為今后厭氧消化技術發(fā)展的主流,其與傳統(tǒng)消化的相關參數(shù)對比詳見表3。


  (2)實現(xiàn)了資源的有效利用。我國污泥處理處置面臨的瓶頸之一就是,厭氧消化或者好氧發(fā)酵處理后的產物仍然“走投無路”,或甚至不得不再加石灰后去填埋場填埋,使污泥處理的意義大打折扣。生物質能源——沼氣的社會化利用和“生物質炭土”的“可移動式”苗木栽培、苗木移植是對污泥處理產物處置的創(chuàng)新,走出了我國污泥生物質資源利用的


  表3高溫熱水解消化與傳統(tǒng)消化參數(shù)對比


  新路,讓污泥處理的作用和功能得到充分體現(xiàn),詮釋了污泥有效處理和產物安全處置的全過程。同時,厭氧消化作為一種穩(wěn)定化處理過程,在降解有機物的同時,也讓處理后“生物質炭土”中含有了珍貴的腐殖酸[3],所以資源的利用體現(xiàn)了對彌足珍貴的生物質的重視。


  (3)保障了污染治理主動進行。襄陽污泥處理工程處理后產物的資源化利用,解決了污泥處理產物的出路問題,與此同時,通過部分沼氣和苗木的出售,讓資源化利用有了經濟效益,讓治污投入有了經濟效益的產出。這一“污染治理,重在資源利用,贏在資源利用”的模式,為污染治理持續(xù)進行、有效進行提供了機制上的保障,促成了治污的良性循環(huán)。

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